挑战
改善包封、结合线、缺料等缺陷
改善流动不平衡之流道
缩短周期时间
解决方案
圜达团队藉由使用Moldex3D分析来帮助改变并设计流道位置,使产品充填时流动平衡,并降低残留应力及缩短成型周期。
后又藉由增加溢流区及变更产品外型等设计,来改善包封、缝合线、缺料等外观缺陷。
最终应用Moldex3D将整体良率提升了39.68%,生产周期也降低16%。
效益
有效控制缝合线位置
流动平衡
减少浇道料头节省材料
缩短成型周期
提升良率
案例研究
本案例之T3C轻触零件尺寸为3mm * 2mm * 0.6mm,模具为八个模穴的设计(图一),内侧模穴的平均厚度为0.06~0.09mm,使得制造技巧难度较一般产品高。
图一 本案例产品之原始设计
经由Moldex3D模拟,发现确实有流动不平衡的问题。由于鱼骨型的流道设计,造成内侧的塑料会流动得比外侧还要快(图二)。
图二 分流道区域有流动不平衡的情形
此外因流道区域的最大冷却时间过长,使得成型周期也连带拉长,达到7~8秒(图三)。
图三 仿真显示冷却时间过长
进一步观察到缝合线(图四红线处)集中在产品背部凹孔处,此将导致流体容易渗入,使产品导通不良。
图四 潜在的缝合线位置
此外,最大剪切应力(图五)约为6MPa也过高,将使塑料产生裂解及过多残余应力。
图五 产品有过高的剪切应力
仿真结果及实验都清楚显示,流道设计为影响流动不平衡的主因。因此根据Moldex3D的分析及多次实际验证结果,设计了新的流道以取代原始方案。最后圜达团队决定采用S型流道,来改善流动不平衡问题(图六)。
图六 新的S型流道设计
多模穴模具若达到流道平衡,每个模穴就会在同样的时间点进行充填和保压。增加模穴有助于提高产能,因此对于多模穴模具而言,流道平衡显得至关重要。圜达团队以Moldex3D评估新的流道设计,发现包括流动不平衡(图七)、高剪切应力和过长的成型时间等原本困扰团队的问题,都已成功解决。
图七 流动不平衡问题已显著改善
在改为S型流道后,剪切应力也从原本的7MPa降至3MPa(图八a),最大冷却时间也从8秒降为5秒(图八b)。
图八 (a)剪切应力成功降低;(b)成型周期成功缩短
此外,S型流道系统更帮助节省了11%的原料,降低生产成本(图九)。
图九 原始设计(左)与设计优化(右)之后的流道重量比较
然而若只变更流道系统,却无法解决缝合线和包封问题。此外还有背部0.03至0.05深的凹孔必须解决(图十a),以及须将外观更改为外部四个顶针(图十b)以解决缝合线和包封问题。
图十 消除背部凹孔(a)及变更为外部四个顶针(b) 的最终优化设计
实际制造后的产品显示,缝合线位置已移动道产品上方(图十一红圈处),比原始设计改善许多。实际验证后也发现与模拟结果高度相符。
图十一 模拟的流动波前趋势与实验结果高度相符
进一步观察发现,有凹孔的原始设计呈现明显的缝合线(图十二红圈处)。在消除凹孔并更改顶针设计后,新的设计就达到了制造所需的质量。
图十二 原始设计(左)与设计优化(右)后的缝合线比较
结果
Moldex3D可帮助圜达团队以更低的成本进行试模工作,并早期诊断流动不平衡、缝合线及包封等成型缺陷,最后成功省下制造成本、降低制造风险。